聚氯化鋁(PACV)是一種應用廣泛的絮凝劑,其氧化鋁含量是產品有效成分的衡量指標。自去年3月起,南寧化工集團有限公司有機化工廠的固體PACV生產出現異常,產品的氧化鋁含量指標控制合格率沒有達到要求,以致造成多批次產品因氧化鋁含量低而不達標。為盡快解決這一難題,該廠成立了綠洲QC小組,并通過開展QC活動提高了固體PACV氧化鋁含量的合格率。
小組成員認真分析影響固體PACV氧化鋁含量合格率低的因素,并用親和圖進行整理,歸納出三大影響因素:人為分析誤差、干燥排風溫度低、液體PACV氧化鋁含量低。
為找到問題的癥結,小組成員通過現場跟蹤液體PACV的生產過程,并收集其氧化鋁含量數據后發現,液體PACV氧化鋁含量低是造成問題的癥結所在。他們針對液體PACV氧化鋁含量低進行原因分析,終于找到以下7個因素:工藝紀律考核不嚴格、一步反應配比不合適、沒有制定儀表檢定計劃、生產工藝有變化、鋁酸鈣質量有變化、未對反應時間和溫度作統一規定。
根據專業知識和所掌握的生產經驗,小組成員確定了反應時間、加水量、鋁酸鈣的用量這3個因素的位級,同時決定在一步反應條件及二步反應溫度相同的情況下,通過利用正交表L9(34)進行正交試驗,最終確認二步反應的最佳反應時間為1.5小時、最佳加水量為1800千克、最佳鋁酸鈣的用量為2300千克。
本QC活動成果的成功應用,改善了產品質量,固體PACV氧化鋁含量合格率從活動前的83.3%提高到了99.1%,實現了預期目標。同時,本次QC活動的實施對生產、安全、環保等均沒有不良影響。