今年一季度,山東華宇鋁電有限公司以市場化改革為契機,以深化運營轉型為抓手,將降低燃煤消耗、延長機組運轉周期以及優化電解指標作為轉型重點實施項目,取得了顯著成效,成為當前嚴峻市場形勢下中鋁公司盈利最好的電解鋁企業,運營轉型收益超過4000萬元。
據山東華宇運營轉型專員徐杰介紹,控制煤耗是該廠降本的關鍵。今年年初,該廠將降低煤耗作為運營轉型重點實施項目。通過與國內先進企業對標,他們發現目前使用的燃煤品種單一,燃燒熱效能存在差距。于是山東華宇組織專業人員對國內外多種煤炭進行了燃燒熱值測定,經過幾十次調整燃煤摻配比例,找到了更適合本單位機組使用的煤炭。經過多方協調,在煤炭價格相對較低時,購置了新煤種。這一舉措成效非常明顯,由于新煤種“更對胃口”,燃燒更充分,該企業每千瓦時煤耗降低了20克標煤,僅此一項,一季度降本超過1000萬元。
對于如何實現延長機組運轉周期的問題,山東華宇熱電廠副廠長于化臣告訴記者,在實施運營轉型之前,該廠干部員工多年來有一個習慣性認識,認為機組發電量越多就越好。于是,本來為電解生產“量身定制”的3臺發電機組,常年處于超負荷“疲勞發電”狀態。電解生產用不了的多余電量,企業將其并網,輸送到社會電網上,賺取額外的利潤。這樣干,表面上是提高了企業效益,但是,由于機組常年處于超負荷的“疲勞發電”狀態,機組大修的次數和時間隨之增加,僅2012年4月份對1號機組進行大修就停機了28天時間。如何才能讓機組運營的整體效益更高?這個問題作為今年轉型重點攻克的項目被提出后,轉型團隊通過先設置目標,然后運用“問題樹”的分析方法,最終得出了機組最佳經濟運營并非發電越多越好,而是讓機組發電量與電解生產所需電量匹配最好?!耙驗橥夤╇妰r格相對便宜,所以,原來的生產模式相當于‘賺小便宜吃大虧’?!庇诨嫉莱隽似渲械膴W秘??茖W管理為山東華宇帶來了可觀的經濟效益,今年第一季度,山東華宇發電機組運轉率比2012年提高13.13%。
為進一步優化電解指標,山東華宇以推廣電解工序CBS功能模塊為契機,查找分析生產潛力。據山東華宇電解鋁廠副廠長李玉良介紹,針對該廠各工區之間直流電耗水平存在較大差距的問題,該廠組織指標落后的工區對標先進工區,調整優化工藝條件,提高工區長的技術管理能力,取得了初步成效,各工區間每噸電解鋁直流電耗差距從轉型前的150千瓦時,縮小到目前的100千瓦時。
此外,該廠生產調控以保持電解槽高效平穩狀態為目標,堅持對電解槽進行分類管理,對技術條件的調整做到量化、標準化,形成了一套完整的技術調整規范。該廠電解車間每周召開技術評判會,確保電解槽調整方向正確、調整準確到位。一季度,該廠一類槽合格率比去年平均水平提高了25%。